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进入第四季度以来,4G33V16柴油机市场销售形势持续良好,为满足市场需求,公司要求铸造厂除了正常供货外,年底前要备足成品机体库存。面对这一重要任务,铸造厂组织召开了4G33V16机体生产专项部署会,制定了多项举措保障4G33V16机体的稳定生产。
铸造厂全面分析了瓶颈环节,彻底解决产能问题。经过排查分析,发现4G33V16机体的生产瓶颈为水套芯环节产能偏低,决定增加一副水套芯芯盒,应用Z8625射芯机生产,预计水套芯产能将提高一倍。为了确保生产顺利进行,铸造厂认真排查现场生产,避免因辅助材料原因影响正常生产。前期,根据现场排查发现存在连体芯工艺主体芯砂芯架不够的问题,已要求主管工艺技术员尽快下发图纸,并部署制作。目前,砂芯转运架已制作完成投入使用。针对完善铸造工艺,降低铸件废品率问题,铸造厂要求在扩大产能的同时,技术科针对主要废品模式要成立分析小组,探讨解决问题,进一步降低铸件废品率。在生产现场,铸造厂安排专人实时跟踪,确保现场稳定生产,要求主管工艺员每天跟踪生产情况,关注砂芯质量、线上生产情况以及废品情况,对于发现的问题要及时上报解决,切不可影响生产的顺利进行。
铸造厂领导强调,涉及4G33V16铸造工艺的修改,无论是技术中心的修改通知,还是铸造厂技术科的修改计划,一定要谨慎细心,力求修改方案万无一失,切不可因模具修改错误而影响生产进度。同时要求铸造厂全体员工要牢牢把握此次市场机遇,努力做到质量、产量两手抓,两手都要硬,使公司的多缸机产品销量取得新的突破。
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